长炼10万吨聚丙烯装置注重把技术创新贯穿于生产操作的全过程。尽管这套装置已经开了17年了,且在2013年每月产量超过了万吨,但是电耗,新鲜水和丙烯单耗均优于总部考核指标。
从预精致罐里推卸丙烯在许多企业里的“常规”动作是使用丙烯泵P001来完成,其优点是操作简单,但不足之处是丙烯退不彻底,造成排空浪费。为了解决这个影响效益的老大难问题,聚丙烯作业区的技术员经过多次试验,利用PK501出口压力与界区的压力差的技术,比较好的退空了预精制罐里的丙烯,把丙烯原料损失降至最低。经测算,每月需要进行2-3次退丙烯操作,如按原用丙烯P001退丙烯,则每次只能退3-4吨,而用压力差退丙烯,每次可到8吨左右,按现在丙烯价格每吨平均近11000元,这样每年就可降低成本158万元。
该装置还全面开展员工改善安全生产管理建议活动,发动员工围绕降本增效、优化指标、节能减排等重点工作,踊跃参与群众性经济技术创新活动。2013年,收到员工合理化建议48条,多个“金点子”陆续在生产实践中得以应用。其中,由设备部团队提出的调整T302换油程序,较好的解决聚丙烯粉料中的细粉含量。不仅解决了机组入口过滤器堵塞,而且每年还可节省40多万元的润滑油。
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