选矿生产以提升选矿回收率,提高小时或总产能,节能降耗进而降低生产成本,为增收提效的主要手段,这正是自动化和智能化选矿发展的目标。智能化选矿即利用智能化的方案和手段,实现精细管理,精准操作,精确分离,从而达到节能降耗、提高产品质量和目标矿物回收率,确保选矿生产安全环保,进而实现增收提效的目的。
中钢赤峰矿业选矿厂主要负责矿石的破碎、磨矿、浮选、精矿脱水、尾矿处理等工艺,为传统生产模式。2020年1月,在技术创新带动全面创新发展战略的引领下,中钢赤峰矿业本着减员增效及提高安全本质化的原则,开始对选矿车间生产系统进行自动化改造升级,推行选矿自动化项目,最终实现破碎工艺流程一键启停,磨选实现远程控制与相关联锁控制模式。
该项目分两步实施,先进行地表破碎及视频监控系统,再进行磨浮系统、隔膜泵站、环水泵站、尾矿回水泵工作站及水源井工作站。项目工作目标重点内容有五项:一是破碎系统连续生产线各设备的启停顺序和连锁控制,对矿仓料位进行实时检测。二是磨矿自动给水、给料及磨矿浓度、溢流细度检测。三是浮选液位自动控制及浮选药剂自动精准添加。四是对高位水池的液位及补水流量实行检测,实现水资源生产调度与平衡。五是通过主要生产流程的调整控制,稳定工艺生产,提高设备效率,提高产品质量和保证工艺过程的技术经济指标,降低消耗。
受疫情影响,中钢赤峰矿业选矿自动化改造升级项目于2021年进入最后的安装及调试阶段。在此期间,该项目面临着现场生产时间的步步紧逼,设备安装时间紧,程序调试任务重,工作涉及部门多,人员调配困难等一系列的难题。为了确保2021年5月1日选矿厂正式实现远程自动控制复产,该公司领导积极协调选厂相关骨干技术人员,与丹东东方测控的技术人员加强沟通、团结协作,加班加点、争分夺秒进行安装调试。以选矿车间机电主任尚伟伟为主的公司技术人员从4月20日便开始常驻现场,对现场设备的连锁功能及信号的准确度进行反复验证,每天都工作到凌晨两三点。通过反复的实验控制逻辑,不断的测试仪表测量数据,确保数据准确的回传至中控室,使现场部分工艺环节无人化,而中控室依旧能够牢牢的掌握现场的生产情况。经过艰苦奋战,该公司于5月1日前基本完成了自动化系统的安装及调试工作,选矿厂生产正式实现远程自动控制。之后,为确保选矿车间自动化系统稳健运行,又对自动化系统进一步优化,增加了许多新的设备及控制思路。如:除尘风机与现场设备的启停连锁;浮选气动阀门与旋流器的集中供气;旋流器控制柜及控制系统的改造升级;水源井远程无线GPRS测控终端的应用等。
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