近日,燕山石化化工一厂积极开拓思路,改进裂解炉日常检维修措施,显著提升了检修后裂解炉的热效率,延长了裂解炉的运行周期。
对裂解炉运行质量影响最大的问题,是炉衬里脱落。如果炉衬里脱落,炉顶板、炉壁等部位对炉子内的高温将没有任何防护,不仅炉内的热量直接从这些衬里脱落的地方散失,造成热能浪费,还有可能把炉顶板等设备烧穿,引发更大的事故。
化工一厂经过认真分析,找到了炉衬里脱落的原因。原来裂解炉废热锅炉在高压水清洗过程中,有部分水进入辐射段炉箱内将炉衬里浸湿,而炉衬里一旦浸湿,就会像吸了水的海绵,在重力影响下脱落,或是在裂解炉烘炉升温过程中,受到火焰的炙烤和上升热气流的巨大冲击而脱落。
针对这一原因,该厂利用1号炉切换检修时机,尝试着采取了两种新方法应对。第一种方法是在清洗废热锅炉时,用帆布把下封头流出的高压水全部收集起来,然后用胶管把这股水导入清焦池中,有效避免了水进入炉膛内,大大降低了炉衬里受损的风险,同时还能有效回收水资源,避免污水外排;另一种方法是清理了全部的24个火盆箱。这项工作以往都是在大检修中完成,但由于裂解炉炉膛内是负压,很多空气中的杂物都会被吸入到火盆箱内,而且随着裂解炉运行时间延长,炉内的很多杂质也都积存在火盆箱里,使火盆箱内空气流动性变差,进风量减少,进而影响裂解炉的燃烧效果。使用这种增加火盆箱日常清理次数的方法,有效提高了裂解炉运行水平。
据悉,1号炉投产后的热效率提高了0.12个百分点,化工一厂计划将此方法陆续应用到全部裂解炉中,将对提升裂解炉的整体热效率起到明显的促进作用。
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