于今年7月15日点火开炉的宝钢新疆八一钢铁有限公司氧气高炉,目前第一阶段工业实验取得突破性进展,鼓风氧含量达到35%,标志着八钢突破了全球传统高炉富氧极限。
氧气高炉工艺使用纯氧气代替热鼓风,与传统高炉相比,二氧化碳排放量明显降低,生产效率大幅提升。目前改造后氧气高炉可减少碳排放40%以上,产能提升40%左右。在实现高富氧冶炼的同时,还攻克了炉温不均衡的技术难关。氧气高炉的改造应用是八钢公司推动供给侧结构性改革的一个缩影。
八钢氧气高炉开炉以来,针对传统高炉的富氧极限技术瓶颈,八钢技术团队在集团各部门的协同指导下,开展了一系列的技术创新和攻关,不断突破和刷新传统高炉的富氧极限,圆满完成了2020年氧气高炉一阶段35%鼓风氧含量攻关目标,在此期间还开展了高喷煤比攻关,高炉煤比突破200kg/t,日喷煤比最高达230kg/t,均突破了传统同类型高炉的喷煤极限。
八钢氧气高炉实验平台氧气高炉炉长田宝山介绍,“随着氧含量的提高,才具备煤气的循环,实现碳减排,咱们第一阶段35%的鼓风氧含量目标已经完成了,这也是目前全球最高的一个富氧极限。氧气高炉的煤气能够脱碳以后再循环减排在50%以上,对炼铁工艺来讲是一个巨大的突破。”
据悉,接下来,氧气高炉将向着二期实现50%的富氧冶炼目标进军,最终实现全氧冶炼目标,并将积极策划推进富氢冶炼。
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