5月17日上午,河钢邯钢大型轧钢厂型钢线百米台架前,技术科科长焦建朋正在仔细检查即将入库的百米重轨表面质量。看着眼前一根根表面光滑洁净的百米重轨,焦建朋高兴地说:“现在重轨表面轧疤缺陷明显减少了,这可多亏了产线技术人员自主设计安装的轧辊刮板。”
作为建设高铁的重要材料,重轨对性能指标和表面质量要求极为严苛,只要表面出现一处缺陷,就会导致整根重轨质量不合格。该厂百米重轨在热轧成型过程中,轧辊与重轨钢铸坯会直接接触,由于重轨钢铸坯端部温度低、塑形差,咬入过程中冲击轧辊易产生粘钢问题,造成重轨表面形成轧疤缺陷,严重影响重轨表面质量。
“之前一旦发生轧辊表面粘钢问题,需要职工停车检查,对轧辊表面进行打磨,耗时耗力,影响了重轨生产效率和合同及时交付。”该厂技术科副科长付国龙说。针对该项难题,付国龙牵头组织产线技术人员成立攻关小组,展开了技术攻关。
付国龙和攻关小组成员深入生产现场,仔细观察测量轧辊导卫装置,研究分析轧辊粘钢的形成机理,制定出了一个可行性的解决方案——自行设计制作一种轧辊刮板,对轧辊表面的粘钢及时进行清除。方案有了,攻关小组成员迅速投入到轧辊刮板的设计中。他们一边盯守在炽热的轧机旁,研究轧辊刮板的合适规格以及安装位置,一边查阅相关资料,多次修改设计方案,成功设计制作出了符合生产需求的轧辊刮板。
“我们把轧辊刮板安装在轧机的导卫盒子上,通过调节装置可以实现刮板前端与轧辊紧密贴靠,将轧辊表面的粘钢及时清除,从而保证了重轨表面质量。”付国龙介绍。该轧辊刮板安装使用后,成功解决了轧辊粘钢问题,消除了重轨表面轧疤缺陷,使该厂百米重轨表面质量合格率提高了1.4%,同时还提升了重轨生产效率。
今年以来,大型轧钢厂还通过重新调整轧机速率、优化轧制工艺、改进平直度检测设备等措施,进一步提升了百米重轨品质。前4个月,该厂百米重轨正品率同比提升2.6%。
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