今年以来,昆钢轧钢厂以精细化管理为抓手、以成本控制为核心、以综合效益为导向、以指标提升为手段,紧紧围绕公司生产经营目标,及时谋划部署,扎实推进各项工作,确保按计划完成各项生产指标任务。二作业区在轧钢厂的引领下,不断总结经验,抓细抓实,取得了较好成绩。
棒一线:2月6日,轧制18mm规格,日产4593.102吨,刷新此规格日产纪录。
棒一线:2月7日,甲班/晚班,轧制18mm规格2345.292吨,创下18mm规格最高班产纪录。
高一线:2月18日,轧制8mm规格,日产2641.289吨,刷新此规格日产纪录。
二作业区不断总结经验,深知要实现稳产高产,细节工作尤为重要。不断细化轧机、导卫的准备检查,做好导卫导轮的磨损、螺丝紧固可靠性的确认,真正将影响生产的“蚁穴”除掉。同时积极组织相关人员对轧线工艺参数进行优化,固化工艺料型,保证了轧制稳定。工艺技术人员不定期抽查各生产大班的料型等工艺控制情况,确保符合标准要求。不断提高生产故障的可预见性,降低事故停机,杜绝人为操作失误,在生产操作上见微知著、精益求精。
为进一步降低煤气消耗用量,作业区想方设法提高生产线的热送热装率。根据棒一线定重供坯标准,加强与炼钢工序间的信息沟通,确保连铸机生产钢坯与轧线生产所需坯料相适应,同时,作业区根据连铸机换包、检修时间,适当调整早检计划、改品种计划,尽可能使上下工序检修时间同步,真正做到过程精细化管控,提高生产效率的同时保证了热送钢坯及时入炉,构建了“高产出-低库存-高热装”良性循环。通过一系列的方法举措,大大降低了生产线的煤气消耗,1月份棒一线煤气单耗190m³/吨,创投产以来的最好水平。高一线自12月份成功投入使用热坯自动缓冷坑项目后,高效解决高一线热装率提升的“卡脖子”难题,使高一线的热装率突破50%以上,1月份热送热装率达到73.24%,煤气单耗197m³/吨,创下历史最好水平。
人在事上练,刀在石上磨。漂亮的“成绩单”是一步一个脚印踏踏实实干出来的!在今后的工作中,我们将加倍努力,守好安全和环保底线,围绕关键技术指标不断努力实现新突破,用智慧和敬业为轧钢厂全面完成提量降本增效工作作出贡献。
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