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首钢京唐公司炼铁作业部烧结分厂从优化配料结构,提高生产节奏,强化设备管理入手,多措并举降低烧结生产成本,取得实效。8月份烧结机设备利用率达到了98.33%,生产动力成本降低0.304元/吨,节约26余万元。
烧结分厂从抓原料成本入手,优化配料结构降成本。他们细化配料的每一项细节,找到烧结矿质量和配料结构的平衡点,充分利用原燃料之间的差价,降低生产原料的成本费用。在保证烧结矿质量和产量的前提下,将钢渣的配比由2.5%提高到3.0%,石灰石配比由5.8%提高到6.5%,同时通过提高自产白灰比例、降低外购白灰比例等一系列措施降低烧结生产成本费用。
通过改进生产工艺,提高蒸汽产量降成本。加强烧结过程控制,烧结终点位置由92米外移到95米,终点温度控制在340度至400度,环冷机一段温度由400度提高到480度,使双机小时产汽量由32吨提高到46吨。此外,通过控制烧结矿槽高压蒸汽截门开度,降低自身高压蒸汽使用量,由过去每班双机消耗16吨,降到每班双机消耗10吨,提高了蒸汽外送量。烧结分厂通过强化环冷机操作,充分发挥余热风机及2号变频风机的作用,根据温度变化,及时调整余热风机和2号风机的风门开度,达到了产汽最大化,降低了烧结生产动力成本0.304元/吨。
以降低费用为主线,强化设备管理降成本。该厂通过加强生产与点检一体化管理,以设备使用维护日计划为突破口,抓好设备的日检日修,积极推进计划检修点检票和验收单制度,一系列的工作使烧结设备故停稳定在较低水平,8月份烧结机设备利用率达到了98.33%。
(关键词:京唐 炼铁 )