为增强公司锰系产品在市场中的竞争力,公司决定立即组织开发高硅硅锰合金新品种。锰冶炼一厂不负众望,经过一个多月的艰苦攻关,终于在近日成功研制出硅含量高于27%的高硅硅锰合金产品。该技术的突破,不仅使公司硅锰合金冶炼技术达到了国内顶尖水平,且有利于超微碳锰铁等新品种的开发。
该技术要求冶炼中必须有比冶炼普通硅锰合金更高的炉膛温度,更多的焦炭和硅石配入量,更为娴熟的操作技能,更为成熟的工艺经验,因此,冶炼高硅硅锰合金有很大的难度。
为了组织好这次技术攻关,分厂专门组建了技术攻关小组,对技术攻关的各个环节精心做了安排。10月18日,锰冶炼一厂在二车间5号硅锰电炉开始投料。他们边实践边摸索,积极与同行业开展对标,及时对炉况进行判断和调整,车间领导和技术人员放弃休息日,24小时轮流坚守在炉台上。
试验的成功不仅与技术人员的技术水平有关,也离不开操作人员的熟练控制。为此,分厂调整了技术、操作人员,并实施了奖励政策,激励员工努力搞好攻关试验,形成了积极向上的正能量。让有经验的技术员负责5号试验电炉的工艺控制,适时调整,稳定炉况;安排熟练的配电工及时、准确地判断电极消耗情况,压放电极,并由原来一、二个月测量一次电极工作端长度改为一、二天测量一次。由于出炉工作量是冶炼普通牌号硅锰的两倍,出炉时,分厂安排4、5号两个炉台炉前工紧密配合,共同出炉。
11月10日以前,炉况处于波动状态。这期间,攻关小组认真总结分析,积极调整。至11月20日,试验出现了转机,品级率不断提高,逐渐摸索出生产规律。目前,电炉连续一周平稳运行,产品品级率达90%以上,并有400吨可以销售的高硅硅锰合金产品,标志成功打通了高硅硅锰合金冶炼工艺。
新产品的成功开发,不仅锻炼了技术队伍,更使公司产品向多元化、高端化迈出了新步伐。下一步,锰冶炼一厂将与技术研发中心、锰冶炼二厂交流经验、取长补短,力争通过降低单耗、核算原料配比、调整矿种搭配及合理控制电极位置,进一步降低成本,固化该技术的标准操作法和工艺规程,为公司进一步拓展锰系市场提供强有力的支撑。
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