从攀钢集团获悉,8月20日下午,攀钢钒炼铁厂烧结系统技术改造三期工程项目新3号烧结机开始上料点火投入生产,较计划提前了3个多月。该工程的建成投产,标志着攀钢钒烧结技改全部完成,实现了烧结烟气全脱硫,全年可减少二氧化硫排放量7.8万吨以上。
攀钢钒原有的烧结机大部分始建于上个世纪60年代,由于环保设施不完善,能耗浪费较大等问题,使企业发展的步伐受阻。为进一步降低物耗能耗,提高整体技术水平,实现产业升级,自2008年以来,该公司分步实施烧结技改工程。
新3号烧结机是攀钢钒烧结机技改最后一个项目。按照计划,该工程2012年11月建成投产,工期13个月。炼铁厂作为“小甲方”,采取有效措施,倒排施工网络进度,全面加快工程建设速度。进入8月份后,该厂派出工程技术人员和生产骨干,全面介入设备安装,与设计、施工单位通力配合,针对烧结机运输、配料系统及主体设备等方面存在的缺陷进行优化改造,为8月20日烧结机点火投产奠定了基础。
炼铁厂有关负责人介绍,新3好烧结机点火投产,使攀钢钒实现了烧结烟气全脱硫,节能减排效果进一步显现。同时,随着烧结产能的提升和质量的改善,高炉物料结构中球团矿配比将由目前的31%左右降低到25%,每月产生的效益达1490余万元。
(关键词:产能 攀钢 烧结机)