矿业南芬露天矿按照“精打细算、吃干榨净”的原则,着力从生产组织优化、工艺优化、控制修理费等方面入手,对降成本措施进行再细化,全员、全过程、全方位提质降耗。1~9月份,计划矿石单位成本降低0.76元/吨,总成本降低687.55万元。
优化工艺,降低工序成本。对于水深小于2米的孔眼,该矿通过防水药袋实现水孔装粒状铵油炸药。推广间隔器技术,根据孔眼情况分别采用底部、中部、顶部间隔,对矽石山、北山压渣爆区易爆部位的适当扩大孔网参数。降低炸药单耗,利用套筒技术和成孔后覆盖塑料布降低废孔率1%,通过强化管理,控制孔眼超深,有效降低穿凿工序成本。
强化管理,狠抓定额消耗,向生产组织要效益。该矿均衡稳定组织配矿,尽最大努力保证下道工序生产。一是实行单机台柴油考核,将柴油指标分解落实到人。大车班长、大车司机从奖金中拿出20%统一进行评比考核,节奖超罚,充分调动一线工人的节油积极性。综合运用优化下盘扩帮运输道路,保证主采场矿石运输道路顺畅,四号土场压河套排土,提高310排岩强度,提高大汽车装载量,利用好GPS调度系统,优化车铲比,下线配车、现场采取交接班制度,大车等装车10分钟以上必须熄火等管理措施,全面降低柴油消耗。根据季节变化及时更换柴油型号,降低柴油价格。二是全面开展躲峰用电,将动力电指标层层分解,落实到车间、班组、机台,并严格考核。在电价峰值时段,用于外线作业、设备集中检修,对岩石站、矿石站、钻机、电铲、大车等主体设备的开停机时间和岗位操作要点进行了详细规定,其他时段在具备条件下生产,防止因货源、车辆不足造成设备空转耗电。三是通过优化运距,提高大车装载量等相关措施,降低轮胎消耗。
通过加大修旧、备件国产化等项目降低修理费。该矿大力开展修旧利废工作,做好旧件利用,对9350E液压电铲牙尖、护齿加耐磨板后使用;对295B电铲、液压电铲铲斗、电动轮汽车、卡特789C汽车箱斗进行修旧。他们还加强备件国产化开发工作,将液压电铲9350E铲齿国产化;加强设备劣化倾向管理,合理延长零备件使用寿命及定修时间;加大利库力度,去库存;对3年以上超储积压备件,局部加工、改代后领出使用。该矿还通过产品替代降成本,用825型电刷替代900型电刷,提高使用寿命50%,有效降低了成本。
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