据悉,巴陵石化合成橡胶事业部SEBS车间“降低SEBS装置电耗”速赢项目通过公司验收,2月份的挖潜价值是10.16万元。
降低SEBS装置电耗项目基于上年度累计综合能耗分析。车间通过综合分析,决定以降低电耗为主要抓手降低综合能耗。管理人员和部分一线员工参与节电项目讨论会,从管理节电和运行节电两方面对电耗高进行深度诊断,将分解后的问题转换成可执行的改善点,评估改善影响程度与可实施性,将长效项目降低装置电耗转化为降低脱盐装置电耗、胶液罐系统节电管理、提高研磨机产能等速盈项目。
在“降低脱盐装置电耗”速赢项目实施过程中,他们优化工艺操作,发现降低泵变频可满足生产需要,经分析确认合格,他们在工业化装置进行试验,成品质量合格。这一项目实施,年化效益可达30多万元,整体项目节电价值上百万元。
与此同时,在聚丙烯装置停车检修过程中,该事业部还灵活运用运营转型工具,对公用工程系统进行整体分析,及时调整装置负荷,停运相关设备,日节电价值达1.34万元。
原来,去年底,该事业部顺丁橡胶装置停车后,公用工程系统负荷处于“大马拉小车”状态。3月份,聚丙烯装置停车检修,事业部立即组织持续改进部门参与分析优化公用工程系统运行。他们对空压站运行中的3台空压机的排气压力和运行模式进行调整,使装置能耗比达到最佳。
在聚丙烯装置停车过程中,他们及时安排当班员工关闭聚丙烯装置内循环水回水阀、凉水塔上塔阀,停运一座凉水塔,降低循环水供水流量,并在保证供水压力稳定的条件下,停运相关水泵,降低电耗。系列调节未对工厂其它装置生产造成不利影响。
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