11月份,山西铝厂第一氧化铝厂溶出磨下料量达每小时220 吨,其中个别班组达到每小时240 吨以上,创近年来新高,为配吃第二氧化铝厂赤泥,降低碱耗提供有力保障。
进入冬季后,原来的热水供应提温慢,沉降槽温度低,影响洗涤效果,容易造成沉降槽不稳定。第一氧化铝厂沉降车间成立“提高溶出磨台时产能”运营转型攻关组,根据快速分离及粗液合流并入生产流程系统的新工艺,制定新的操作规程,与稳产高产措施配套,并安排专人对新工艺加入后的指标全过程跟踪控制,通过取样分析调查研究,最终形成了通过进磨阀门调整和降低磨内液固比,有效减少分级机返砂量,提高溶出磨下料量的工艺流程模式。
改造加装蒸汽后,沉降槽平均温度提高1 摄氏度,确保了系统稳定运行。同时,车间制定了溶出磨岗位指标、产量完成情况一览表,通过深入开展技术指标和竞赛活动,公开每班指标、产量完成台帐,绩效考核奖优罚劣,提高了广大员工的生产责任心和积极性。
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