1至3月,株冶生产在受到各种不利因素的影响下,积极寻找自身原因,强化内部管理,加强外部市场沟通,克服不利因素,实现了一季度主要产品的稳产高产,为全年生产开了好头,也为后续生产打下坚实基础。
锌系统稳产高产站排头
一季度,公司析出锌产量累计完成10.2万吨,电锌累计完成13万吨,较去年同期均有增长,锌系统锌回收率与去年同期持平。
今年以来,沸一克服原料方面的不利因素,通过加强原料配料管理、强化沸腾炉工艺控制、加强设备操作与维护等措施始终保持沸腾炉高效运行。1至3月沸一作业率平均达到96.0%。沸二5号炉作为锌系统金属投入的主力军,同样面对原料吃紧的局面,首先管理干部以身作则,积极调整心态,面对困难迎难而上,一线职工工作更加努力,攻克了一道道生产难题,始终保持5号炉高效稳定运行。
同时,锌浸出厂不断强化过程控制,积极开展生产劳动竞赛,提高生产积极性,针对系统问题逐个进行技术攻关,1至3月份实现析出锌产量及技术指标控制双赢。3月初,锌系统的生产因新液产量低受到影响,为此,公司对系统进行了调控,回收废水、补加硫酸。浸出厂全员也高度关注,净液一、二及砷盐净化工段寻找原因克服了重重困难。最终,公司在较短的时间内扭转了系统不利的局面,确保了新液产量和质量,满足电解正常生产。
电解方面,锌电解厂针对析出锌直流电单耗居高不下的问题,通过加大力度通平阳极、铲阳极结壳,加强新液罐使用管理,缩短新液罐清理周期,使工艺控制得到进一步强化,电耗水平呈现下降趋势。
K炉运行平稳渣料处理创新高
1至3月,基夫赛特炉实现了高作业率运行,但前期因处理的硫尾矿含硫较高,负荷受到限制,其处理量无法增加。针对该问题,铅冶炼厂通过强化配料管理,降低硫尾矿含硫,对硫酸系统烟气走向进行改造等一系列举措,基夫赛特炉处理量明显上升。在熔池管理方面,该炉一季度未发生一起熔池跑铅、跑渣及跑冰铜事件,并保持至今。渣料搭配处理方面,基夫赛特炉一季度处理渣料共计3万余吨,日均处理量超300吨每天,在处理完当期产出渣料的同时,还处理了外堆场库存渣料近7000吨。
综合回收后劲十足助高产
一季度,锌系统的稳产高产使公司的规模效益得到了提高,铟、银、铜产量基本完成月度计划。今年以来,精铟产品因含锡原因曾给生产带来了致命性的难题,但是面对困难,全体职工毫不退缩,齐心协力,最终将这一难题攻克,确保了正常的生产。2月份,1号银转炉在收尘系统改造完成后投入运行,系统开启4台转炉同时生产的利好局面,阳极泥库存逐步下降。粗铜生产方面,稀贵冶炼厂加强了对铜炉况的维护,强化工艺控制,提高直收率,并继续提高铜锍搭配量。
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