今年以来,北营炼铁厂科学组织生产,密切关注原燃料质量变化,紧抓高炉生产稳定和技术攻关环节不放松,保持高炉稳产、高产的态势。同时,不断提高铁水质量,降低成本。自进入7月份以来,两座高炉铁水一级品率达到100%,创历史最好水平。
在原燃料方面,该厂通过加大原燃料质量的监督力度,强化原燃料信息传递,为高炉操作和调剂提供及时准确的参考依据。他们结合生产实际和现有原燃料条件,密切监控入炉料分析,结合库存、仓位变化,明确物料质量变化时间节点,提前调剂,将外部因素影响降到最低。该厂从稳定外围因素入手,严抓上料系统、喷吹系统及渣铁排放,确保生铁一级品率。在目前配吃原燃料结构相对稳定的前提下,严格控制原燃料筛分速度,杜绝粉末入炉。同时,每班必须派专人到槽下针对原燃料情况进行检查,督促信号工仔细核对料单及炉顶设备情况,杜绝设备原因引起低料线而引起炉温波动,避免因其影响生铁质量。
在技术操作方面,该厂通过合理调整生产操作参数,稳定炉温,维持合理操作炉型,控制适宜的渣碱度,加大生产衔接力度等措施,保证高炉炉况稳定,杜绝喷吹物扫风口而导致风口破损。同时,他们要求严格控制好出铁节奏,保证炉内渣铁排放及时,炉缸达到“净”的状态,有利于高炉参数能正常反馈相应炉况进程。该厂在管控好外部因素的同时狠抓内部操作,稳定炉渣碱度,严格控制炉温、风温及物理热等指标。提高碱度是保证炉渣脱硫的重要手段,他们结合实际,配料碱度严格按比例控制,并兼顾脱硫与高炉造渣需要,生铁含硫控制较好。高炉生铁含硅量的稳定性是高炉冶炼水平的体现,高炉作业区要求各班控制生铁[Si]水平范围:0.30%~0.40%,对超标炉温进行分析并严格考核,促进了炉温的稳定。而合适的炉温和良好的物理热有利于炉渣脱硫,提高生铁质量,要求铁水物理热低于1480℃时必须采取提热措施,把风温稳定在1220℃以上,这样有利于提高炉渣流动性,增加脱硫效率。
在基础管理方面,该厂通过完善制度、优化工作程序、健全学习培训机制等措施,有效促进高炉工长在实际操作技能、高炉掌控能力方面的自我培养,在实现高炉稳定顺行的同时,有效促进铁水质量的稳步提升。打铁还需自身硬,高炉作业区要求各生产班组分析好上班,操作好本班,照顾好下班,在日常操作上以微调为主,确保炉况稳定,生铁质量合格。与此同时,他们通过抓精料,强化日常操作管理,精心操作,实现了炉温的稳定和生铁一级品率的提高,为企业冶炼品种钢,丰富产品线做出贡献。
目前,该厂各高炉炉况稳定顺行,各项消耗指标呈持续下降趋势,下一步将在高炉稳定的基础上,进一步优化原燃料结构,提煤比、降消耗,在实现生产经营水平的稳步提升的同时,进一步降低生产成本,全力确保企业目标的实现。
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