中铝连城分公司500kA电解系列投产以来,8项主要指标中,平均电压、氧化铝单耗、氟化铝单耗、动力电耗和压缩空气单耗5项指标已经达到或优于设计指标,但关键指标电流效率、直流电单耗、阳极毛耗一直不理想。为了尽快改善指标,500KA电解系列系统梳理总结了存在的问题,按照总部和分公司市场化改革的要求,从以电解区域为中心的一体化管理改革和技术创新两方面着手,双管齐下,扭转了生产上的被动局面。
以电解区域为中心的一体化管理改革,就是由分厂公开选聘区长,组建区域管理团队,区域实行目标责任管理、风险抵押,员工实行双向选择,将设备维护、槽控下位机人员划归区域管理,把安全、生产、技术、设备、现场“五位一体”,实行责任承包、风险抵押、目标考核,明确了责任和目标,缩小了管理跨度。
面对新调整的目标任务,各区域不等、不靠,从换极组长、值班区长到普通职工个个直面困难,纷纷出主意、想办法,严格工艺纪律的执行,加快速度规整炉膛,提高各项技术条件合格率,强化换极质量,提高保温料覆盖标准,为低电压技术路线的持续推行创造良好的条件。
在新的管理架构下,职工的心态悄悄发生了变化,清晨6点,大部分上白班的职工已经进入厂房,晚上9点甚至还没有下班。他们憋着劲、咬着牙,把压力和风险变为动力和机缘,一步步踩倒荆棘和坎坷,一步一步用无憾的付出换取无愧的收获。
在实行一体化管理的同时,技术创新工作稳步推进。从调整完善技术路线入手,确立“稳定两个基础、减少一个影响、做好一个保障”的总体思路,具体就是实行髙铝水、高分子比、低槽温、低氧化铝浓度、低电解质、低阳极效应系数的“两高四低”技术路线。一是针对阳极掉渣爆块严重的问题,降低系列电流强度,以降低阳极电流密度,减少病变阳极减少槽内碳渣量;二是针对电解质体系中Li盐含量高、槽温低、氧化铝溶解性差的问题,打通系统的制约环节,实现不同厂家氧化铝混用;三是针对天车带料量不能保证生产需要的问题,将颚破破碎料二次打入电解质破碎系统,增加天车带料用量,减轻职工工作量,缩短职工上班时间;四是针对电解槽热平衡难以维持技术条件偏差大的问题,适当调整槽内铝量;五是针对破碎料中炭渣炭粒含量大的问题,将换极时抓出的物料单独存放,进行浮选处理,从而使炭渣彻底退出物料循环系统。技术条件上将电压适当提高20~30mV,分子比保持2.80~2.85,槽温保持925~935℃,铝水平保持23~24cm,电解质水平保持17~19 cm,氧化铝浓度保持1.5~2.5%,同时每区域选一个6连续槽段进行侧壁温度跟踪,使炉膛内型的变化顺应生产稳定向好的需要。
管理改革和技术创新带来了新气象。不到三个月时间,电解槽运行状况出现了显着变化,电解质清亮程度明显提高,锤头长包、塌壳冒火、阳极氧化大幅减少,换极后噪声值大幅降低。从指标状况看,在统一的髙铝水、高分子比、低槽温、低氧化铝浓度、低电解质、低阳极效应系数的“两高四低”技术路线下,炉膛内型越来越规整,人为对电解槽本体和控制系统的干扰越来越少,极距的均一性不断向好,目前核实电流效率与5月份相比提高了2.54个百分点,直流电耗降低355kW·h/t·Al,阳极毛耗降低19.551 kg/t·Al,原铝液99.70以上率提高13.34个百分点。
(关键字:氧化铝 氟化铝 电解质)