工艺指标不提升,企业效益必难显现。今年来,水口山公司着力实施对标管理,对生产工艺流程进行优化,实现了指标大幅提升。其中水口山六厂对吹锑转出贫锑合金含锑由原来11%下降到5%左右,锑直收率也由原来74.8%提升到了86.5%,创造了较好经济效益。
据悉,水口山六厂实施贵铅吹炼生产工艺是从2015年深度还原开始的,吹炼后转出贫锑合金锑含量由原来的15%下降到今年11%左右。但该公司技术人员一直认为贵铅吹炼生产工艺指标仍未达到理想值,贫锑中锑含量仍有降低的区间,还有潜力可挖。因此,今年来,加大了对贵铅吹炼生产工艺进行了大量的试验摸索与生产总结。对贵铅中高锑与贫锑进行分开吹锑,并加强生产过程管控及跟踪,及时捞尽表面氧化渣,合理调节吹锑风管,时刻保持高速跑锑。终于,功夫不负有心人,试验取得极佳效果,贫锑合金中锑含量下降7个百分点以上,转料时间也由原来1小时缩短至8-10分钟,极大地减轻了劳动强度,且避免了中间包转料过程中锑挥发流失,从生产源头杜绝了低空污染。
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