为进一步做好降本增效及环保达标工作,北营焦化厂通过积极开展技术项目和技术交流结合的模式,实现了增效与环保双达标。今年前4个月,该厂吨焦产气量分别为528.1公斤/吨焦、517.2公斤/吨焦、513.6公斤/吨焦和516.2公斤/吨焦,与项目前指标相比新增效益达56.27万元。
过去,北营焦化厂干熄焦吨焦产蒸气量一直处于较低水平,第三生产区2012年7月至2013年4月干熄焦吨焦产蒸气量平均仅为510.1公斤/吨焦。针对这一情况,并结合降本增效和环保达标等工作要求,该厂相关技术人员通过不断分析和论证,最终确定了《提高北营焦化厂三区吨焦产蒸气量》六西格玛项目课题,以此带动指标提升,取得了明显成效。在2013年5月至2013年12月的项目实施过程中,项目相关人员做了大量工作,包括对计量系统进行分析,制订数据技术书,查找影响指标主要因素并进行快速改进,通过回归方程确定重要影响因子,制订控制计划书,优化关键控制点等,改善了接焦均匀程度等5项主要影响因素,并优化了装焦温度、锅炉入口温度等参数。2013年10月,第三生产区吨焦产蒸气量达531.2公斤/吨焦,达到历史最好水平,创造了可观的经济效益。
该厂还通过技术交流,积极解决除尘问题,以实现环保达标。过去一段时间,该厂一区炼焦加煤除尘布袋挂灰严重,除尘器阻力过大,现场烟尘排放不达标。为此,该厂技术质量科及时与除尘器厂家联系,组织厂家技术指导,作业区相关负责人与之交流,最后找到了问题的主要原因,并制订了加煤除尘的检修计划。通过在检修期间更换漏气脉冲阀,并对除尘器顶部盖板进行重新密封,除尘器压差得到有效改善,除尘反吹用的风压也有了保证,现场除尘效果较过去明显提高。
通过一系列的技术项目和技术交流工作,有效提升了该厂的企业管理水平。今年,该厂技术人员还将引进萃智理论,进一步指导相关技术工作的开展,为企业实现生产经营目标奠定基础。
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