|
自CBS能源效率项目在电解铝厂推行后,该厂质检中心将降低光谱分析过程中的氩气消耗作为攻关重点,今年4至9月份,在工作量持平的情况下,每月平均用气16瓶,比去年同期减少30%。
检测把关被誉为企业生产的“眼睛”。在该厂质检中心的分析成本中,光谱分析过程中的氩气消耗占成本的“大头”。为减少用气量,质检中心员工没少想办法,比如随手关掉开关、及时检查气路甚至更换供气厂家,但收效不明显。尤其是氩气阀门与管道的连接处,技术人员焊接生料带缠丝扣时,因生料带不结实不耐用,而且高温焊接时容易造成阀门内部结构变形,时间一长难免会有一丝丝的氩气漏出。该中心的化验员看在眼里急在心上。
该厂CBS能源效率项目推行后,质检中心员工进一步意识到,必须树立节约理念,消除隐性浪费和显性浪费。为解决阀门漏气难题,材料员兼维修工张京传绞尽脑汁苦思冥想,终于想出了好办法。他花几块钱买来了尼龙棒,对尼龙棒切片钻眼,制成垫片放入氩气阀门中。使用后,自制尼龙棒垫片不仅有弹性有韧性而且结实耐用密封性好,节气效果十分明显。一个小小垫片就堵住了漏气大难题。
(关键词:山东铝业 电解铝)