近日,从中国铝业山西分公司生产运行部传来喜讯,11 月份,山西分公司日均实产氧化铝达6328 吨,创金融危机以来最好水平。
“11月份,矿石铝硅比平均达到5.38,较10 月份提高3.66%,为全月生产打好了基础,生产管理坚持强化生产、检修过程的管理与控制,重点消除生产运营中的短板和瓶颈,着力提高主体设备运转率和降低非计划停车次数,实现了技术经济指标、设备管理指标的持续改善”,山西分公司生产运行部副经理豆党性介绍道。
稳定一点,提高一点,产量就能多一点。第一氧化铝厂从源头抓矿石均化,减少了生产波动,保持了生产的一贯性,并且在流程中抓生料浆配制、熟料净溶、分解率等关键指标,使主机和辅机设备保持了良好的运行状态,成为超额完成月度生产任务的关键。
连续11个月,第一氧化铝厂精制车间没有出现一次沉降槽跨槽事故,影响高压溶出进料。趁着矿石铝硅比均化以及配矿形势不断好转,第一氧化铝厂精制车间抓住有利时机,对沉降槽跨槽进行运营转型攻关,发现泥层厚度是沉降槽操作的重点,一旦赤泥泥层超过3.5 米就会出现跑混现象,车间及时推行“低泥层操作”和预警机制,岗位员工严格操作规程,及时取样观察。“泥层大于2.5 米就要每小时取样一次。”11 月25 日,凌晨三点钟,岗位员工师环枝拿着4 米长的取样探缸,顺着沉降槽走台,爬上150# 沉降槽槽顶将探缸伸进取样孔开始取样。“今天监控上泥层已经大于2.5 米了,必须按标准来。”凌晨的气温已是零下一度,但是取样操作过程依然一丝不苟。通过严格执行工艺纪律,使沉降槽的运行步入良性循环轨道。
11 月28 日,在第一氧化铝厂分解车间立盘过滤机试运行现场,支持工程师谢长胜一边配合施工队伍进行大修技改作业,一边检查新老立盘过滤机的润滑系统,通过监督设备的清洁、点检、润滑,保证立盘过滤机新的状态好、老的不掉队。“车间在11 月先后投用了2 台新立盘过滤机、改造了3 台旋流器,极大缓解了原液产出对流程的制约,优化了产品粒度指标;一如既往地保持清理检修力度,保证了分解所需温度、梯度条件,种分分解率全月平均超过52%,超额完成山西分公司考核指标,为稳产高产创造了条件。”谢长胜介绍道。
把握审慎提流量、提温度;警惕薄弱环节,做好防范预案;系统化、标准化、规范化检修这三个生产组织要点,第二氧化铝厂3 个高压溶出机组继续保持较高运转率,实现非计划停车月影响率为零,月平均进料量达到每小时1457 立方,创历史最好水平。
高压溶出是拜耳法生产的心脏。溶出车间副作业长赵君专职负责线外设备的监护,他每天都要爬到16 米高的管道平台上,在管道两端仔细查看内部的结疤状况、沿着管道外部检查焊缝,掌握了第一手的设备健康资料,为下一次停车检修做好准备。
“车间完善了老机组的线外检修标准,新制定了管道化溶出的线外检修标准,例如管道内结疤的大小、以及垫子是否合乎规格、法兰盘是否平整等细节,按照计划执行,足以保证设备在30 天内达到备用状态”,正在巡检的赵君说。
“11 月份打了一场漂亮战,但还需要我们全力贯彻落实企业的各项安排部署,继续发挥党组织战斗堡垒作用及党员先锋模范作用,强化责任意识,紧盯薄弱环节,解决实际问题,上下一心,努力,努力,再努力!”第二氧化铝厂厂长邹若飞表示。
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