同比水耗降7.95%,电耗降3.61%,气耗降4.71%,全年节约生产成本近2.6亿元
4月11日,中电投山西铝业有限公司压溶二车间,大型隔膜泵正常稳定运转,两三个员工在清理厂房。正在填写设备缺陷记录表的刘师傅告诉记者,自从去年10月份氧化铝价格出现断崖式下跌后,车间展开了文明生产创建活动,员工每天抽出半小时打扫卫生,加强巡检,积极发现和解决问题,提高设备的运转率。通过这些活动,不仅改善了现场环境,员工的节约节能意识也增强了,生产成本大幅下降,生产电耗、水耗、气耗均创历史最低水平,其中水耗同比降低7.95%,电耗同比降低3.61%,气耗同比降低4.71%,每吨氧化铝生产成本降低90元。
受宏观经济下滑等多重因素影响,去年10月份氧化铝价格呈现断崖式下跌,由每吨2256元猛降到1556元,国内多家铝企停产甚至破产。面对严峻的市场形势,中电投山西铝业公司上下掀起了“企业遇到寒冬怎么办、我为生存做什么”大讨论,干部员工围绕降本增效、生存发展等出主意想办法。
检修分公司机务车间积极开展修旧利废,先后修复旧隔膜压盖8件、阀室14件,节约备件费用150余万元,研究卸荷阀密封改型,每年可节约成本30余万元,加强维护,节约备件及推进液油费用24万元。
氧化铝分公司压溶二车间将磨机使用的钢棒由普通型替换成耐磨型,及时对磨机进行系统消缺,并对检修维护质量进行跟踪评价,与上一年相比每吨氧化铝平均消耗钢棒降低32%,每月平均使用量降低33.4%,每月节约辅材消耗13万元。
氧化铝分公司焙烧车间技术人员改造真空泵回水后,全年两台真空泵节约用电116万千瓦时,而分解二车间采取措施使设备运转效率提高了33%,每月节约用电10.5万千瓦时。
职工的能动性被激发出来,生产成本持续下降。据中电投山西铝业统计数据显示,去年该公司生产氧化铝286.7万吨,创达产后的最高纪录,生产电耗、水耗、气耗均创历史最低水平,全年节约成本近2.6亿元,全面提升了公司盈利能力和绝对竞争能力。
(关键字:中电投山西铝业)