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今年以来,首钢水钢炼铁厂三高炉车间巧做“加减法”,使经济指标不断攀升,实现吨铁成本降低59.75元。
巧做加法。在高炉冶炼中,风温是一个重要参数,三高炉车间通过增加风温,促进入炉焦比等经济指标的优化,前八个月完成风温达1150℃,最高时达1165℃,较责任指标提高20℃。为了节能降耗,该车间又着力提高煤气利用率,完成燃料比低于532千克/吨,较经济责任指标低30千克/吨,同时,致力于调整用料结构,增加低成本用料,实行经济炼铁,对价格相对便宜的矾钛矿配比专项攻关,9月份最高时达到23.6%,高出去年13个百分点,创历史最好水平。
妙算减法。三高炉车间经过科学测算,提出一个大胆想法——减少出铁次数。在通过相关技术科室论证后,炼铁厂同意并支持这一大胆创新之举。从2月中旬开始,三高炉出铁次数由每天15次减少到14次,每减少一次出铁,可以减少支出约1000元,每月可少支出约3万元,一年可节约成本约36万元。9月20日,该车间再出重拳,出铁次数由14次降为13次,矿石综合入炉品位最低降至53.86%,实现了减铁次不减产,降成本不降质。在做细减法上,三高炉还对入炉焦比进行攻关,今年以来,焦比平均降低30千克/吨。此外,风口磨损、休风减风率,以及跑冒滴漏等均大幅降低,为扭亏攻坚夯实了基础。
(关键词:首钢水钢 高炉 成本 )