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首钢通钢集团通化钢铁炼铁厂六高炉于2004年12月份投入生产,设计年产72万吨。其间,六高炉产能不断得到释放,到2011年底,高炉年超设计产量10万吨。目前,高炉已工作8年,进入末期生产。
今年3月份,六高炉出现炉缸冷却壁温度升高的情况,与首钢长钢同类型的高炉对比后,他们坚定了一个信念:别人能办到的,我们也能办到。此后,经过认真研究后,他们决定开始第一步的护炉工作,即按照常规的吃钛球方法进行护炉,在实施几天后,效果挺好,冷却壁热流强度开始下降,但是到了4月9日时,却突然出现热流强度升高的情况。于是,他们果断地进行休风,将热流强度升高的冷却壁上方风口堵死,并采取炉皮打水等措施,在外部强化冷却。其间,他们还进行了两次炉缸烧穿演练,通过演练,职工心里更有了底,知道应该如何操作。
随后,他们把重点放在了攻指标上,即在燃料比和煤比上下功夫。针对煤比攻关,他们出台了一个硬性规定,就是各班必须保证把规定的煤量喷够,即使炉温高,也不许减煤,只能减焦批,此时设备上又出现了问题。高炉设计时最大的喷煤量吨铁是135千克,超过这个数喷煤管线便承受不了,将导致频繁堵煤枪和管线磨漏。对此,他们将原先的六分管线全部改为一寸管线,并组织维护人员加班加点地进行改造,可管线刚改好,又遇到煤量增大后,煤流嗤小套的问题。这次不仅要改,而且还要进行攻关。他们多次与直吹管的生产厂家研究,查找煤流嗤小套的原因,最终发现是由于枪位不正而导致的。对直吹管进行改造后,设备问题解决了,他们便全力开始攻关。起初,他们定的攻关数是煤比达到吨铁140千克,如果能达到再加到142千克,经过一点点地往上攻,截至目前,高炉煤比最高已经达到吨铁166千克,同历史月平均最好水平相比,每年可增加效益1000余万元。在燃料比攻关中,他们重点在提高风温上狠下功夫,并在热风炉岗位开展烧炉竞赛,充分调动广大职工的工作积极性。以前每班换4次炉,现在每班换6次炉,风温由1100℃提高到1200℃,仅此一项,一年就能节省焦炭近6560吨,创效1312万元。停炉前,燃料比已经降到吨铁550千克,创历史最好水平。
在挖潜增效工作中,六高炉的目标是“西瓜要抱,芝麻也要捡”。经过多次试验,他们在炉前开口机用的油管外套上了多根10厘米长的短铁管,这样既避免了铠装管接触高温后受损,又保证了其灵活的弯曲。铠装管的消耗量由以前每月30根降到每月1—2根,月创效6000多元。此外,他们还先后进行了氮气均压改煤气均压、火渣沟改造等多项技术创新和小改小革活动,其中,仅氮气均压改煤气均压一项,一年就可创效900多万元。
(关键词:通钢 炼铁厂 高炉)